冷軋不銹鋼管脫脂工藝性能改進(jìn)分析
浙江至德鋼業(yè)有限公司在不銹鋼管冷連軋軋制生產(chǎn)過程中,需要使用軋制乳化液對(duì)軋輥和不銹鋼管進(jìn)行潤(rùn)滑及冷卻。但部分殘留在鋼管表面的油脂會(huì)與軋制產(chǎn)生的鐵粉混合在一起,并牢固地黏附在鋼管表面,形成了不銹鋼管表面殘留物,需通過脫脂、刷洗等工序?qū)т摫砻鏆埩粑锶コに囂幚硎欠駨氐?,將?duì)退火、酸洗后不銹鋼管表面質(zhì)量產(chǎn)生至關(guān)重要的影響。本文對(duì)太原鋼鐵有限公司不銹鋼冷軋廠冷連軋2#RAP線脫脂工藝進(jìn)行了改進(jìn),通過調(diào)整脫脂段各擠干輥壓力分布、添加表面活性劑、改變脫脂清洗噴淋管安裝角度、增加清洗補(bǔ)水管道閥等方法,增加了脫脂工藝脫脂清洗去污能力,使帶鋼表面質(zhì)量得到提升,為公司節(jié)省了成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
在不銹鋼管冷連軋軋制生產(chǎn)過程中,軋輥與不銹鋼板帶接觸時(shí)會(huì)產(chǎn)生摩擦及摩擦熱,當(dāng)壓下量達(dá)到一定數(shù)值時(shí),在軋制變形區(qū)內(nèi)因帶鋼變形量增大也產(chǎn)生大量的熱能,因此,冷軋軋制過程中需要使用軋制乳化液對(duì)軋輥和帶鋼進(jìn)行潤(rùn)滑及冷卻。乳化液在使用時(shí),在軋制輥縫區(qū)域形成油膜潤(rùn)滑,同時(shí)帶走熱量。由于摩擦力的作用,在帶鋼變形的前滑區(qū)和后滑區(qū),會(huì)有鐵粉從軋輥表面及帶鋼表面脫落,一部分進(jìn)入乳化液中,污染了乳化液;另一部分滯留于帶鋼表面,與部分殘留鋼管表面的油脂混合在一起,并牢固地黏附在帶鋼表面,形成了帶鋼表面殘留物(殘留物主要為乳化液油污、鐵粉及松散雜質(zhì)等)。殘留物存在形式可分為油膜層、污垢層、氧化膜層,其中污垢最為難洗。這些殘留物在軋機(jī)出口很難被沖刷掉,嚴(yán)重影響后工序生產(chǎn)。因此,需通過脫脂、刷洗等工序?qū)т摫砻鏆埩粑锶コ?,工藝處理是否徹底,將?duì)退火、酸洗后不銹鋼管表面質(zhì)量影響至關(guān)重要。
太原鋼鐵有限公司不銹鋼冷軋廠冷連軋2#RAP線是國內(nèi)第一條在線五連軋運(yùn)行鉻、鎳鋼混合軋制生產(chǎn)線,軋制后過不銹鋼管脫脂時(shí)間短,約為3~8秒,對(duì)于脫脂及清洗帶鋼表面能力要求尤其苛刻,該工序?qū)⒅苯佑绊懞蠊ば蚰芊裆a(chǎn)出合格的產(chǎn)品,而目前沒有同行對(duì)標(biāo)參數(shù)。在軋制300系鋼種后,因該系列鋼種特點(diǎn),使乳化液污染嚴(yán)重,帶鋼表面殘留物急劇增加,造成現(xiàn)有脫脂設(shè)備清洗難度的增加,產(chǎn)生側(cè)支撐印、臟印等表面缺陷。從2016年9月開始,由于生產(chǎn)線產(chǎn)能增加及軋制速度的提升,發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)304鋼種過程中,尤其在高速軋制過程中發(fā)現(xiàn)帶鋼板面殘留物急劇增多。更為嚴(yán)重的是,在11月全月因表面殘留物造成8卷不合格產(chǎn)品。改善前脫脂前后帶鋼表面見圖,退火后不合格產(chǎn)品見圖。
本文從工藝流程、活性劑添加、設(shè)備設(shè)計(jì)和清洗等方面調(diào)整脫脂段各參數(shù)及優(yōu)化現(xiàn)有設(shè)備,增加脫脂清洗去污能力,提升不銹鋼管表面質(zhì)量。
一、調(diào)整脫脂段各擠干輥壓力分布
如果脫脂入口壓力過大,會(huì)造成不銹鋼管表面殘留物附著力加大,從而要求脫脂去污能力加強(qiáng),且對(duì)擠干輥消耗嚴(yán)重;如果脫脂出口壓力過小,會(huì)造成帶鋼表面積水嚴(yán)重,無法烘干水印,同樣出現(xiàn)表面缺陷。為改善這一情況,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)脫脂段各擠干輥壓力進(jìn)行了調(diào)整。
原脫脂段各擠干輥壓力均為0.5~0.6MPa,經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際觀察及理論分析,將1~7號(hào)擠干輥的壓力降低為0.2~0.3 MPa,而8~10號(hào)擠干輥維持0.5~0.6MPa不變,獲得了較好的效果,在保證帶鋼表面質(zhì)量的同時(shí),又能降低擠干輥輥耗。脫脂段各擠干輥輥耗見表。
二、添加表面活性劑
表面活性劑的使用降低了水的表面張力,一方面可使水溶液浸潤(rùn)到鋼板表面,產(chǎn)生油污剝離;另一方面又將油污進(jìn)行乳化,使之溶入溶液中。在脫脂液中,表面活性劑的親油基和親水基可對(duì)油和水發(fā)揮不同的親和力,各自獨(dú)立地同時(shí)產(chǎn)生作用。在水-氣界面或水-油界面,它能將親水基留在水中,而把親油基推出水面,使吸附了油脂的一端進(jìn)入空氣或油相中,而形成定向排列的單分子層表面膜,可使水的表面張力或水油的界面張力由72 mN/m降到30 mN/m左右,因此在改善被脫脂帶鋼表面潤(rùn)濕性的同時(shí),還能將油脂滲透、卷離,達(dá)到乳化、分散和增溶除油的效果。
冷軋不銹鋼管的清洗脫脂主要利用了油脂的皂化反應(yīng)及表面活性劑的作用,通過潤(rùn)濕、滲透、卷離、分散和增容的方式,將不銹鋼管表面的油脂去除。經(jīng)過查找資料及多次試驗(yàn),目前選擇在脫脂1號(hào)箱體按一定比例添加表面活性劑。
三、改變脫脂清洗噴淋管安裝角度
在現(xiàn)有脫脂能力達(dá)到最大值時(shí),脫脂段所有設(shè)備功能已經(jīng)達(dá)到最大額定設(shè)定值,仍然不能徹底去除不銹鋼管表面污垢。原噴淋管噴淋角度方向與鋼帶同向,噴射形狀為60°扇形狀,噴射角度為15°,如圖5所示。經(jīng)過理論分析,原噴淋管安裝設(shè)計(jì)角度的水平分力與帶鋼運(yùn)行方向同向,噴射水流與鋼板的相對(duì)速度為水流速度與鋼板運(yùn)行速度之差,水流對(duì)鋼板的沖擊力相對(duì)較弱,清洗效果不佳。脫脂箱體共有4個(gè),原噴淋管的噴射方向與帶鋼運(yùn)行方向一致。現(xiàn)調(diào)整為1號(hào)、2號(hào)箱體前3組與鋼帶方向一致,后8組鋼帶方向相反;3號(hào)、4號(hào)箱體調(diào)整為前1組與鋼帶方向一致,后2組鋼帶方向相反。調(diào)整后的噴淋管安裝角度見圖6,噴射水流與鋼板的相對(duì)速度為水流速度與鋼板運(yùn)行速度之和,水流對(duì)不銹鋼管的沖擊力明顯增強(qiáng),清洗效果明顯提升。
四、增加清洗補(bǔ)水管道閥
要保證脫脂后帶鋼表面清潔度,清洗水的潔凈度就需要提高。原設(shè)計(jì)清潔水箱加水和排水閥門存在不足,造成清洗水的潔凈度較低,生產(chǎn)一天最終清洗水渾濁不堪,必須停產(chǎn)更換新水。主要瓶頸在于加水管道閥門流量不足。為此在原有補(bǔ)水基礎(chǔ)上增加加水管道、補(bǔ)水閥,提高補(bǔ)水能力,在此基礎(chǔ)上提高換水頻率,縮短了補(bǔ)水時(shí)間,提升了清洗水潔凈度。
五、優(yōu)化結(jié)果
1. 未調(diào)整以前,每月因不銹鋼管表面污染造成臟印、鐵粉壓入等缺陷,導(dǎo)致全線停產(chǎn),投入大量人力物力解決處理該問題。經(jīng)過一系列的工藝和設(shè)備精度調(diào)整,目前,帶鋼表面質(zhì)量得到有效提升,已經(jīng)可以穩(wěn)定進(jìn)行生產(chǎn)。
2.不銹鋼管表面質(zhì)量提升、缺陷帶鋼出現(xiàn)率降低為公司創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益:
3. 原來每月因臟印、鐵粉缺陷虛產(chǎn)約6卷,目前降至2卷以內(nèi),按照每卷20定,損失1200元/噸計(jì)算,每年可挽救損失約115萬元;原來每月因臟印造成機(jī)組降速影響時(shí)間約16小時(shí),目前已不影響機(jī)組正常生產(chǎn)效率,按照每小時(shí)產(chǎn)量70噸,每噸鋼連軋成本優(yōu)勢(shì)300元計(jì)算,每年可挽救損失約400萬元。
六、結(jié)論
1. 通過調(diào)整脫脂段各擠干輥壓力分布、添加表面活性劑、改變脫脂清洗噴淋管安裝角度、增加清洗補(bǔ)水管道閥等方法,增加了太鋼不銹鋼管冷連軋2#RAP線脫脂工藝清洗去污能力,帶鋼表面質(zhì)量得到提升。
2. 通過對(duì)冷軋不銹鋼管脫脂工藝性能的改進(jìn),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,每年可創(chuàng)造效益500萬元以上。
本文標(biāo)簽:不銹鋼管
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